350mw 机组“冒油”了,原因是主油箱排烟风机出力不够

你们听说没,前阵子有个电厂出了点岔子,350MW的机组“冒油”了,情况有点紧张。那台机组的轴系一共有6只轴承撑着,汽轮机那边4只,发电机那边2只。最近巡检的时候,大家发现#4机4-2和4-6轴承那里渗油严重,油珠四溅,搞得周围环境脏兮兮的,还特别靠近高温的励磁系统,太容易着火了。 其实主要原因是主油箱排烟风机出力不够,导致轴承箱里的微负压失衡。现场情况很直观,4-6轴承外缘每分钟都有油珠飞出来,落在瓦座和地面交界的地方;4-2轴承那边就更离谱了,那个点靠近中压后轴封,温度高还狭窄,油挡间隙里冒出白色的油烟雾。这些油烟一遇冷就结成小油滴,直接滴到碳刷和励磁柜上,那可是明火风险啊。 技术人员分析了一下原因,发现轴承固定外油挡是焊死在箱子上的,轴颈运动轨迹却是椭圆的,长轴方向老是摩擦油挡齿片,间隙慢慢就变大了,透平油顺势就溢出来了。再加上微负压变成了正压,这导致油气浮在上面带不走。他们24小时盯着看,发现单台风机入口负压只有-1.4kPa,远低于同类型机组的-3kPa标准。 为了解决这个问题,咱们赶紧想招儿。1月30日启动了备用排烟风机,两台一起运行之后入口负压就升到了-2.3kPa,这时候渗油的情况明显好转了。接着一查发现出口平衡管道的逆止门装反了,导致气体反流、风机出力打折。这次给他们调整了一下方向之后就好多了。 现在机组一直保持两台风机运行状态,4-2、4-6轴承再也没渗油过了。地面干干净净的没有积油,励磁小室也没油烟味了。算下来每个月还能省下1.2万元的清油费呢。 这事儿告诉我们微负压系统可不能大意啊。虽然渗油看着是局部问题,但跟整个主油箱的微负压系统脱不了干系。只有让“油烟”及时归位才能避免再出岔子。以后类似的机组建议定期校核一下排烟风机出力还有平衡管路方向才行。