新年伊始,兰州石化高密度聚乙烯装置生产线上一派繁忙景象。
透明小颗粒产品正在进行包装封袋,叉车来回穿梭将产品堆放整齐。
生产主任张晋波手持报表,对装置在2025年创造的17.6万吨产量成绩感到欣喜。
更令人振奋的是,装置月均运行天数从26天提升至30天以上,连续稳定运行水平实现质的飞跃。
这个已经"服役"近30年的老装置,不仅没有因年月增长而衰落,反而展现出勃勃生机。
曾经,这套装置面临着"力不从心"的困境。
产能难以突破、设备运行不稳定等问题制约了其发展空间。
是什么让这个老装置实现了"逆龄生长",焕发出"第二春"?
答案就在全员合力的一个个硬核技术攻坚中。
风机压力不足曾是制约装置发展的关键瓶颈。
当装置经过改造,具备了生产氯化聚乙烯基料的能力后,生产人员很快发现了新问题——风机输送压力不足,无法将产品送往下游工序。
这意味着好不容易提升上来的产能随时面临"打水漂"的风险。
氯化聚乙烯基料项目的开发对西北地区发展具有重要意义,可以解决区域企业原料供应瓶颈,消除限制西北地区企业规模化发展的制约因素。
面对这一棘手难题,高密聚丙区域技术骨干集思广益,展开了一场提升风机输送压力的"突围战"。
在仔细勘察装置时,岗位员工王兆岷发现了一台闲置多年的风机。
经过周密的技术论证,兰州石化于2024年实施了高密度装置拓宽产品牌号改造项目,决定利用这台闲置风机来解决输送能力不足的问题。
改造工作并非一帆风顺。
技术团队需要在满足各项规范要求的前提下,对风机的运行参数进行反复优化与调试。
经过近半年的艰苦攻关,压力表指针最终稳稳停在合格区间,成功实现了输送压力的长期稳定。
这场风机"突围战"为装置高负荷连续生产扫除了关键障碍,改造后装置产量较此前提升近10%。
产品转产效率的提升是另一个重要突破口。
装置在切换不同牌号生产时,过渡料产生的协议品曾是困扰产品质量的"老大难"问题,这些不合格产品意味着成本的浪费。
岗位员工黄晓斌牵头成立攻关小组,将近一年的转产数据逐行分析、逐组对比,试图找到最优的转产方案。
经过反复试验和细致记录,黄晓斌团队终于摸索出了最优方案——提前3至4小时切入L5200催化剂,仅需微调5000S的几个关键控制参数,即可使L5200粉料产品快速达到指标要求。
这个"小改进"带来了大效益。
2025年,装置转产时间由8小时缩短至3至4小时,同比2024年每次转产协议品量降低约40吨,年产效益增加50万元左右。
包装方式的创新进一步释放了降本增效的空间。
在与下游加工客户的沟通中,生产骨干胡晓彤了解到客户对粉料产品的实际需求。
基于市场反馈,兰州石化对粉料包装进行了创新设计,推出了更加便利的新款包装产品,既满足了客户需求,又通过优化包装工艺实现了进一步的成本节约。
这一系列的技术创新与管理优化形成了叠加效应。
装置不仅突破了2024年创下的17.5万吨历史上限,连续两年刷新装置运行最佳水平,而且在设备稳定性、生产效率、产品质量等多个维度都实现了显著提升。
老装置的"心脏"重新有力跳动,"手脚"变得愈发灵活。
从"力不从心"到"游刃有余",兰州石化高密度聚乙烯装置的蜕变印证了一个硬道理:传统产业升级没有标准答案,但必然需要技术突破的勇气、精益管理的执着和市场敏锐的嗅觉。
在推进新型工业化的道路上,这类"不换赛道换跑法"的创新实践,正为制造业高质量发展提供着生动注脚。