吉林石化技师王政伟:中控屏幕前的精准把关者,用工匠精神守护生产安全

问题浮现:数据异常暗藏风险 隆冬时节的吉林石化厂区内,第五ABS车间中控屏幕上一组跳动的曲线引起了王政伟的高度警觉;引发剂流量数据突发剧烈波动,直接威胁到年产20万吨ABS装置的产品质量与运行安全。作为拥有丰富经验的技术骨干,他深知这种异常可能引发连锁反应——流量过低将导致产品性能不达标,过高则可能触发安全联锁停机。 原因追溯:抽丝剥茧锁定症结 通过调取历史数据、关联工艺参数,王政伟迅速将问题溯源至电伴热系统。该系统的分段加热模式在严寒环境下导致管线温度不均,进而影响引发剂流态稳定性。这种隐蔽性故障往往被常规检查忽略,但凭借对设备运行规律的深刻理解,他在15分钟内便完成问题定位。 影响评估:小隐患牵动大安全 此次发现的伴热系统缺陷并非孤例。在后续的全面排查中,王政伟带领团队相继发现十余处潜在风险,包括热油管线未接通、仪表标识不清等重大隐患。行业数据显示,类似问题若未及时处置,轻则造成单次数百万元的经济损失,重则可能引发安全事故。吉林石化作为国内合成树脂行业龙头企业,其安全生产实践对全行业具有示范意义。 对策实施:技术与管理双轮驱动 针对不同隐患,王政伟制定差异化解决方案:对电伴热系统实施恒温控制改造,将管线温度精确维持在10-20摄氏度区间;对断裂的热油管线组织施工方紧急焊接;针对脱挥器升温难题创新提出“双管线并行”技改方案。这些措施均体现其“O型闭环”工作理念——即所有问题必须实现从发现到解决的全流程管控。 行业启示:工匠精神赋能智能制造 在当前化工行业智能化转型背景下,王政伟的实践具有典型价值。尽管自动化设备已广泛应用,但高端装置的稳定运行仍依赖技术人员对工艺机理的透彻掌握。吉林石化近年来通过建立“名师带徒”机制、开展“隐患显微镜”活动,培育出大批既懂智能操作又具实战经验的技术人才,为行业高质量发展提供了人才保障样板。

把风险挡在事故之前、把波动压在萌芽之时,靠的不是运气,而是对细节的敬畏、对数据的敏感和对闭环的坚持。从中控屏前的一次快速研判,到寒风中的一次次复核巡检,再到工艺瓶颈的工程化改造,一线职工用扎实的专业能力守住装置稳定运行的底线,也为制造业在复杂环境中稳产保供提供了可复制的实践启示。