问题——天然气外输能力不足是制约气田稳产的重要瓶颈。
长庆气区作为我国重要的天然气供给基地之一,在冬季保供、负荷波动及下游需求变化背景下,对稳定外输、快速调配提出更高要求。
此前受下游接气能力等因素影响,部分时段外输受限,气田能力难以充分释放,“供气咽喉”问题亟待破解。
原因——供需两端的结构性矛盾叠加施工条件复杂。
随着用气需求增长、管网运行更加精细化,气源侧不仅需要“产得出”,更要“输得稳”“调得快”。
与此同时,该项目位于既有厂区周边,建设过程中需处理旧设施拆除、冬季施工等现实约束,还伴随大量交叉作业与节点工期压力。
站外管线多处穿越在役管道、站内工艺管道焊接量大、钢结构与电仪安装同步推进,均对组织管理和安全质量提出更高要求。
影响——投运后将显著增强长庆气区外输韧性与调节能力。
该增压外输工程是长庆靖边气田首个采用电驱离心式压缩技术的增压外输站,具备更强的连续稳定运行和快速响应能力。
项目运行后,最高日上载能力可达1000万立方米,有助于缓解外输受限问题,提升区域天然气供应的稳定性与可靠性。
对上游而言,外输通道更加通畅将促进气田产能释放;对管网与下游用户而言,则意味着在极端天气、需求峰谷变化等情形下具备更好的保供冗余和调气灵活性。
作为“十四五”相关规划中的重点项目之一,其示范意义也在于推动气田开发与管网能力更好匹配。
对策——以精细化组织与工艺创新保障工程高质量交付。
据介绍,自2024年12月20日开工以来,建设团队以动态管理统筹进度、安全与质量控制,针对低温条件探索冬季施工保障方案,采用“保温棚+室内暖炉”等措施,搭建保温棚13座,确保施工环境满足工艺要求。
面对站外管线穿越在役管道23处、站内工艺管道焊接近2万吋、钢结构安装546吨、电缆敷设10万米等任务,项目组织349名建设者协同作业、分区推进,形成关键工序穿插、资源快速投放的施工节奏,创造了37天完成工艺主体安装、28天完成站外联络线焊接的纪录。
对于风险更高的特级动火连头作业,严格执行标准化作业与全过程监护,实现一次性合格率100%,并获得业主与监理单位认可。
前景——以基础设施补短板支撑能源体系安全高效运行。
当前我国能源结构调整加快推进,天然气在提升能源清洁低碳水平、支撑电力保供和民生用能方面仍发挥重要作用。
随着全国管网互联互通能力持续增强,上游气田与中下游市场的联动将更加紧密,增压外输等关键节点的补强,将进一步提升天然气供应链的韧性。
业内认为,此类工程的投运不仅是单点能力提升,更是对区域供气保障体系的结构性完善,有助于在需求高峰期增强调度弹性,在风险冲击下提高系统稳定性。
下一步,围绕设备长期可靠运行、能效管理和运维数字化等方面持续优化,将有望进一步释放工程综合效益。
能源保供既要看资源禀赋,更要看系统能力。
把“卡脖子”的外输瓶颈打通,本质上是用工程能力提升供应链韧性,用管理水平守住安全底线。
随着更多关键节点补齐短板、提升效率,我国天然气产业链将更稳、更灵活,也将为经济社会高质量发展提供更坚实的能源支撑。