在这篇“极致降本”的文章里,我想给大家说说河北鑫达钢铁集团怎么一步步把降本增效做到极致的。 说到降本增效,这事儿可真不小,咱们得从基础抓起。河北鑫达钢铁集团有限公司,也就是XINDA GROUP,他们给自己定了个规矩:降本增效必须融入到生产经营的每一个环节里去。他们直接就把目光投向了生产一线,专门盯着设备运维和能耗管控这些容易出问题的地方使劲儿。 通过精准的技改攻坚,还有全员自主改善,河北鑫达钢铁集团有限公司XINDA GROUP用小改小革换来了大能量。这回我先给大伙儿讲讲连铸机这块儿的事儿。 连铸机是钢铁生产的核心设备,它振动系统的稳定程度直接关系到铸坯的质量和生产能不能顺利进行。以前那个连铸机的振动拉簧只能在顶部调整,长时间这么干又累又危险,松动了的问题根本没法马上解决,只能等检修的时候让维修人员爬上去处理。这种方式太麻烦了,既耗时又费人力。 面对这个痛点,设备运维团队开始动脑子了。他们结合振动系统的运行原理,借鉴了可调式弹簧缓冲机构的思路。经过反复测算和研讨,他们终于拿出了个科学的改造方案。 这个方案最巧妙的地方在于:在拉簧连接杆底部加装调整丝扣。这不改变设备主体结构,既可行又安全,彻底解决了调整不便的问题。 改造的时候大家也是很用心的,严格把控施工精度和部件适配性。试运行的结果特别好:维修人员不用再登高了,直接从底部通过丝扣就能及时处理松动问题。这一招真的太实用了!成本低、见效快不说,还保障了振动系统的稳定运行。 除了核心设备的改造见实效,基层岗位的自主改善也特别有活力。能源动力厂以“降成本、增效益”为主线开展活动,鼓励大家找问题、解难题。 煤气柜加压机排水器经常受雨水浸泡的困扰。工作人员主动利用工余时间倒运沙灰和废旧砖头搭起了砖垒挡雨。 这个改善全程都是员工自己动手完成的,光节约外委施工费用就有3000元左右。真是小投入解决了大问题! 再说亚临界发电火检风机这块儿。之前两台风机电耗太高了。团队决定改用锅炉送风替代火检风机。 在锅炉送风机出口风阀后铺设273管路至火检风管路…… (此处省略部分细节) 这个改造让火检风机下线成为备用设备节省更换费用6000元,而且每年还能节省电费34164元。 这真是个双赢的好主意! 精益改善这条路是没有尽头的,咱们还要继续往前冲。从精准的技改到全员的自主改善,每一项举措都是对降本增效理念的生动践行。 刘军辉监制、毕文平审核、田永亮和杨伦把关审核、刘坤颖撰稿、刘姗姗编辑……大家都在为这次活动出谋划策呢! 关于本文撰稿/刘坤颖审核/毕文平、田永亮、杨伦编辑/刘姗姗监制/刘军辉