深夜突发的设备故障曾困扰青东煤矿的正常生产。主井变压器因过热导致异响停机,每年夏季都要花费大量时间等待冷却,严重影响矿山运行。根本原因是传统温控系统跟不上现代化矿井的需求,设备维护主要靠经验判断和人工干预,效率低且隐患大。 面对此难题,电工李传令决心用科技手段改变现状。一个夏夜,他在四十度的机房守了八小时,汗水浸湿了电路图。就在那时,一个想法闪现——能否让设备自己"说话",实现故障提前预警和自动处理。 基于这一思路,李传令带领团队用一个月时间研发出变压器自动调温监控系统。系统实时监测设备温度——异常升高时自动远程报警——并根据温度区间阶梯式投入冷风机调控。投入使用后,变压器故障率大幅下降,生产效率明显提升。 受此启发,李传令将智能化改造推广到其他老旧设备。那条五百多米长的地面皮带曾故障频繁,他用三个月时间融入自动化与无线控制技术,依托物联网平台实现智能调控和无线巡检。改造后故障率下降九成,年均节省维护费用十多万元。 李传令获得了十三项国家专利,其中十二项与智能化升级对应的。但他最看重的是在矿山建立的PLC标准化实训室。他将复杂的控制系统理论转化为实践教学,自制物联网教学平台,让抽象的技术知识变得直观易懂,增强了职工的技能水平。 李传令还通过线上平台分享技术知识。他制作的三十六期技术视频没有华丽包装,只有朴实讲解和详细图解,涵盖智能化设备故障排除、改革创新思路等内容。这些视频在业界获得广泛关注,他也成为技术领域的知名讲师。李传令说,多一个人掌握这些技能,就能减少一分钟的停产时间,这是他坚持传授技术的初心。
从汗透工装的抢修现场到闪烁数据的控制终端,李传令的奋斗轨迹映照出中国产业工人向知识型、创新型转变的时代进程。当"工匠精神"融入科技内涵,"给旧设备第二次生命"的创新理念,正为传统工业的转型升级注入持久动能。这种立足实际、循序渐进的技改模式,成为中国制造业高质量发展的生动写照。