咱们来说说河北邯郸那家专门做茄子深加工的厂子,这回在废水处理上可是下了血本。厂子以前主要搞茄子干和速冻茄子,虽然老系统建于2015年,每天能处理150立方米的废水,但环保标准一提高,它就有点撑不住了。这才到了2020年,老板就决定砸165万元大搞升级改造,硬是把处理能力从150立方米推到了180立方米。 这企业的废水看着挺麻烦,一是季节性特别强,6到9月茄子丰收那会儿水又多又脏,里头全是茄籽果肉残渣,导致SS浓度很高;二是漂烫工序排出来的水烫得吓人,差不多有60摄氏度,还得先降温处理;三是因为有腌制环节,水里还含不少盐分。 拿数据来说吧,水里的COD波动很大,能在2500到6000毫克每升之间蹦跶,BOD5也跟着从1500跑到4000毫克每升,SS更是高达800到2000毫克每升,TN也有80到150毫克每升。 这次改造走的是一条新路:先物化预处理,再水解酸化,最后用MBR膜生物反应器来把关。这套流程其实挺简单:先用旋转格栅把大块杂质捞出来,再经过沉砂池把泥沙沉淀掉;紧接着得有个冷却塔把水温降下来,控制在35摄氏度以下;然后进初沉池把一部分SS给沉淀掉。 生化处理这块是重头戏:水解酸化池专门负责把大分子有机物拆成小分子;MBR膜生物反应器则顶替了传统二沉池的位置。这个MBR的污泥浓度非常高(8000到12000毫克每升),处理效率自然也很高。 另外还有两个辅助系统:新添的叠螺式污泥脱水机让脱水效率一下子提升了30%;在调节池和污泥处理区盖了盖子收集臭气,再通过生物滤池把味道给去了。 改造完的效果简直是立竿见影:出水COD稳稳地压在50毫克每升以下;SS比以前少多了,不到10毫克每升;水也变得清亮了很多,浊度都小于5NTU;最关键的是污泥产量少了将近40%。 自动化程度上去了,人工成本直接砍了一半;占地面积也节省了20%,特别适合工厂场地紧张的情况。尤其是用了MBR工艺以后,水质达到了一级A标准甚至更高,部分水被用来浇花和冲洗地面了。这下厂里的水资源循环利用算是彻底搞起来了。