橡胶粘合剂废气是个麻烦事儿,这次华南一家生产汽车密封件的企业就碰上了。以前厂里环保设施不够用,气味一出来,周边居民老是投诉。到了2020年,他们花了600万元大价钱建了个新厂。这套设备能处理5万立方米的风,把厂里的四条生产线全罩住了,就在2020年8月完工启用了。厂里的废气主要是从橡胶混炼、涂胶还有硫化这几个地方跑出来的。里头最凶的是挥发性有机物(VOCs),像丙酮和丁酮这种东西,浓度能飙到150到280毫克每立方米。还有难闻的硫醇类、胺类化合物,以及少量的氯代烃和粉尘。 为了对付这股子怪味儿和脏东西,他们想出了个新办法:先用生物处理把大部分污染物吃掉,再用光催化氧化彻底打扫战场。具体做法是先把各个生产线的废气分别收起来,在气柜里晃悠一下平衡下浓度。然后用旋风除尘器把大颗粒滤掉,再用湿式静电除尘器把更细的粉尘抓出来。接着进到生物滤床里溜达一圈,这里面装着特殊的填料,湿度控制在60%到70%,让废气停留45秒。经过这两步后再去用光催化系统,里面的紫外灯管会发出254纳米和185纳米的光,加上纳米TiO₂涂层的帮忙把VOCs全给分解掉。最后还得用活性炭吸附一下杂质,再把水分给收走。 这套系统还很智能,能自己根据废气里的浓度来调节机器转不转。效果那是相当显著!VOCs去除率能达到95%,排出去的浓度都没超过20毫克每立方米。连异味问题也彻底解决了,平时那些臭味指数也就只有800多(设计标准是2000以下),粉尘也控制在10毫克以下。 最绝的是运行起来还省电省钱!比起老工艺能省下40%的电钱,一年下来光电费就能省个50万元。这事儿还被当地环保部门看到了眼里,给了不少专项资金补贴呢。