话说几十年前,发动机喷漆的时候给起动机都是裹得严严实实,生怕碰坏了性能。那时候贴条包扎的成本不低,材料一个0.8元,人工还得20分钟,而且外表也被勒得坑坑洼洼。客户看见了也不乐意,投诉年年有。 到了2022年,质保部盯上了喷漆线这条道。要是直接给起动机喷漆,怕残留胶带或者盐雾腐蚀出毛病;要是还得包扎,成本又太高,用户体验也不好。技术员在白板上画了无数次草图,就是没辙。 后来技术员钟涛被派到油封线蹲了两周。他发现起动机外壳是铸铁的,孔多。只要漆膜控制在30微米以内,盐雾实验48小时都不会锈。所以他大胆提出了新方案:关键摩擦的地方保留原来的涂层,其余地方整体喷。 钟涛和同事在实验室里做了100小时盐雾和500小时紫外老化测试,结果漆膜附着力还是很强。后来市场部门把车发给10家主机厂做路试,客户反映外观整洁度提高了30%,内部投诉也没了。 这一年下来,光是材料和人工就省了11.5万元。照这个路子弄下去,预计全年还能再省20万元。 现在M机的工艺文件已经定下来了。N机和P机的线也在验证中,预计九月就能搞定全平台的喷漆工艺包。到时候包扎工序彻底取消,人工省了、材料省了、投诉也没了。 会操心、敢着急、能解决问题——这种打破常规的办法给发动机事业部的降本工作树立了个好榜样。