北京这几年污水处理搞得是如火如荼,连市中心都一口气建起了五座再生水厂,结果污泥产量翻倍增长,以前的老路跑不动了。地不够用,能耗也跟不上,最关键的是环保部那含水率必须低于50%的要求,把大家都给压得喘不过气来。 小红门那边就成了第一块试验田。改造前那地方真的是臭气熏天,产泥量虽然有137.5吨DS每天,可脱水后含水率还是高达80%,离50%的红线差得太远了。沼气产量也很低,甲烷浓度不高,工厂一直都在亏本运营。更麻烦的是VS和DS的比值高达40到50%,卫生指标老是报警。 改造之后他们采取了热水解加上厌氧消化的新流程。首先进行浓缩和预脱水,然后是高温水解反应,接着再进行厌氧消化和板框脱水。他们建了三条热水解线,每条线的处理能力是60吨DS每天,温度控制在150到170度之间,反应时间大概30到40分钟。配套的还有四座消化池和一个预留池子。现在两条线已经在运行了,每天处理量在稳步增加。消化池每天能产沼气大约2万立方米,刚好够覆盖自身蒸汽需求还多出12%的富余。高峰时段直接把污泥送到板框进行处理,脱到60%以下就能出厂。 把这两套工艺放在一起比较一下就能看出差距。脱水后的污泥从流动的泥浆变成了蓬松的饼干样子,压滤机一次成型效果非常好,臭味也明显减弱了。 咱们来看看具体怎么操作的。首先是进泥这一步:含水率99.4%的剩余污泥先经过二沉池排泥进入小脱水机房浓缩到96到97.5%,再和初沉污泥混合一下变成97.5%左右的含水率送进离心脱水机再压一次降到83.5%,然后才能进热水解仓。热水解仓是四座300立方米的料仓并联起来用(3用1备),螺杆泵把预脱水污泥送进去反应周期大概120到165分钟出来温度大约53度左右。高温污泥经过一次换热器降温到85度再通过冷却水换热器降到32度。 因为冷却只需要软化水就能避免结垢问题了。低温水回用用来溶药、调温或者稀释这些都能省下一笔冷水费。消化池改造后维持在40到41度的恒温状态水力停留时间是21天通过沼气搅拌保持混合均匀启动初期用天然气锅炉补热等到产气自给了就切换成用沼气烧锅炉。 虽然有很多痛点比如流程太长操作复杂COD和氨氮回流风险还有余热难回收这些问题也需要优化方案比如按污泥类型分灶吃饭或者把低温水串成产业链来用。 小红门项目用实践证明老旧污泥厂也能变能量工厂热水解把剩余污泥吃干榨尽厌氧消化反哺蒸汽需求最终实现资源化、无害化、减量化三重目标下一步北京还会把这套模式复制到更多水厂让臭泥真正变成宝贝。