刘国军、杨伦和王春玉、韩百超这四人共同把关,确保了这份由河北荣信钢铁有限公司炼钢厂提供的创新案例报告能顺利出炉。大家先是在项目方案上进行了科学论证,接着通过精细化的施工操作,把钢包车系统彻底改了个样。作为冶炼维修的负责人,韩百超一马当先,领着大伙儿日夜鏖战在现场。大伙儿不嫌脏不怕累,硬是靠着团结协作的精神,把作业空间狭小、施工难度大的这些硬骨头啃了下来。 这次的重点改造对象,就是那套用于转运钢包和接渣装置的转炉炉下钢包车。以前它的老毛病不少,接渣罐容量太小导致频繁更换,不仅耽误工夫还乱套工序;加上结构设计的缺陷,高温钢渣动不动就往外飞溅,把周边的电缆、轨道都给烫坏了,维护成本居高不下,安全隐患更是没法说。为了彻底解决这些痛点,咱们决定给它做个大手术。 办法就是保留车体的主体结构不变,用更结实耐用的新式渣罐来替换旧的接渣装置。韩百超带着技术骨干们实地勘察、多方学习、反复论证后才拍板定案。为了确保万无一失,他还亲自在现场指挥大伙儿加班加点地干活。大伙心往一处想、劲往一处使,不仅给车身做了加固处理,还专门做了一个支撑架子来稳稳地托住渣罐。为了给电机、减速机这些关键零件降温,他们还在外面加了隔热罩。 经过这番折腾之后的效果立竿见影。首先是接渣罐不用老换了,有效减少了因为换罐造成的非生产时间;接着是生产节奏更顺畅了;最后是飞溅的钢渣变少了,安全隐患大大降低。岗位工人干活也没那么累了。现在的炼钢厂生产更安全、更稳定、更高效,“极致创效”的目标算是真正实现了。这个项目充分体现了咱们炼钢人特别能吃苦、特别能战斗的作风,也为公司实现高质量发展提供了有力支撑。